本篇主要介绍了硫化机焊接漏气和基底腐蚀
由于振动、磨损、压力、温度及重复拆装等因素,硫化机在长期运行过程中,各结合面静封部位漏油现象普遍,常见的有硫化机热板焊缝漏油等。
不仅造成油料的大量浪费,而且影响企业的生产经营。用传统的处理方法拆卸并打开硫化机后,更换密封垫或涂上密封胶,不但费时费力,而且很难保证密封效果,在运行中又会再次发生泄漏。使用美嘉华技术现场治理渗漏,无需拆卸,其具有优良的粘着力、耐油性能和350%的拉伸度,不但能停止渗漏、密封,而且在线待机条件下也能治理渗漏,达到再密封的目的,经济效益显著。
该设备底板多采用普通碳钢,轮胎采用高温蒸汽硫化,硫化过程中凝结的部分水渗入底板表面,造成底板表面局部腐蚀后凹凸不平。因隔热板表面腐蚀严重,无法保证与隔热板表面紧密配合,在较大的压力下极易造成隔热板损坏。
常规方法主要是多堆焊后再新机加工或更换新设备,目前可采用高分子复合材料现场修复。该材料具有良好的粘附性、良好的抗腐蚀性和良好的抗压强度,能有效地解决硫化机底板在使用过程中凝结水对底板的腐蚀,防止隔热板的损坏,为用户设备的正常运行和安全生产提供了良好的保证。